
在彬長礦業(yè)小莊礦“全員競逐創(chuàng)新,助力降本增效”氛圍日益濃厚,職工們立足本職崗位,用“干毛巾里也要擰出水”的決心攻堅鉆研,一項項創(chuàng)新成果與思路,恰如活力滿滿的火種,點燃了降本增效“燎原火”。
自動隔爆裝置革新,降本增效保安全。該礦井下中央1#、2#總回風巷安設有5組隔爆水棚,該隔爆水棚需依靠人工定期加水維護,然而總回風區(qū)域巷道潮濕,隔爆水袋極易受到侵蝕而變質。為有效降低日常維護強度,削減人工成本,該礦果斷實施技術改造,將隔爆水棚替換為自動隔爆裝置。通過加工安裝支架及固定架,將自動隔爆裝置安裝至支架上并牢固固定??紤]到目前總回頂部φ820管路間距較小,這給施工吊掛錨桿帶來極大難度,隔爆裝置也難以順利吊掛至巷道頂部。針對此問題,該礦創(chuàng)新將加工好的支架固定于頂部橫梁上,用于安裝隔爆裝置,此舉解決了人工施工吊掛錨桿的難題,大幅降低了日常維護強度和人工成本支出。
取鉆桿定位裝置研發(fā),化解鉆孔施工困境。在施工鉆孔過程中,常常會遭遇煤層松軟等情況,一旦遇到地質構造,垮孔問題便接踵而至,進而引發(fā)卡鉆、夾鉆現(xiàn)象。為攻克這一難題,該礦精心加工設計“定位取鉆桿裝置”。通過截取兩根直徑大于鉆桿的鋼管,將其并排焊接在一起,隨后把焊接好的鋼管固定在鉆頭后方的第一根鉆桿上,確保鋼管兩端焊接牢固,使得鉆桿在鉆進進程中無需頻繁移動定位裝置。在取鉆桿作業(yè)時,將上面一根鋼管套入卡鉆、夾鉆的鉆桿一端,下面一根鋼管套入正常運行的鉆桿中,以緩慢的速度進行鉆進操作,直至鉆進到與被卡鉆、夾鉆鉆桿相同的深度,此時卡鉆、夾鉆的鉆桿便會保持一定空間,操作人員可先拔出下方鉆桿,再順利拔出被卡鉆、夾鉆的鉆桿。定位取鉆桿裝置投用后,能夠在最短時間取出被卡鉆桿,不僅挽回了因卡鉆造成的經濟損失,更為后續(xù)高效生產消除了潛在安全隱患。
溜煤槽緩沖裝置改良,消除隱患延長設備壽命。40208回順皮帶機頭原安裝的溜煤槽與擋煤板在實際使用過程中,由于出煤時變頻皮帶處于中速及高速模式,煤流速度產生的沖擊力持續(xù)作用于溜煤槽與擋煤板,久而久之,二者極易發(fā)生變形,且現(xiàn)場撒煤情況嚴重,煤矸石容易掉落至人行過道,存在極大安全隱患。為此,該礦精心加工設計了溜煤槽緩沖裝置。通過在溜煤槽兩側擋煤板上開孔,使用10#槽鋼與40T鏈環(huán)焊接成架,并在架上開孔,將架子放置在溜煤槽上部后,精確調整位置并加以固定。通過安裝高落差轉載點緩沖裝置,煤流和大塊矸石對溜煤槽和刮板輸送機的沖擊損傷顯著降低,有效延長了設備使用壽命。值得一提的是,該緩沖裝置可通過重新加裝鏈環(huán)或拆卸后重新焊接鏈環(huán)的方式,極大地提升了設備的可修復性和重復利用率,進一步節(jié)約了時間成本,降低了生產成本。(郭慶 陳杰)