
安全生產(chǎn)
完成一個傾向長度320米、走向長度3100米、液壓支架181架的智能化采煤工作面成功試運轉(zhuǎn)需要多長時間?建新煤化公司給出的答案是54天。
從最初的地面聯(lián)合試運轉(zhuǎn),到實踐于井下成功試運轉(zhuǎn),該公司4301智能化綜放工作面日前重載聯(lián)合試運轉(zhuǎn)成功,并采出第一刀煤。
高效擂響安裝“沖鋒鼓”
4301工作面的安裝是礦井生產(chǎn)接續(xù)的首項重點工作,公司上下擰成一股繩,全面打響安全生產(chǎn)標準化“擂臺賽”。
為確保首個超長采煤工作面能早日投入使用,該公司成立以主要領導為組長的4301工作面安裝指揮部,敲定安裝工程的“時間表”和“任務圖”,從各個環(huán)節(jié)層層分解目標任務、落實責任,確保安裝工作如期完成。
早在1月初,該公司就對安裝線路等方面提前籌劃,將安裝所需的設備、配件、工器具及材料等物資列出安裝清單,對照清單對物資逐一進行裝車、運輸,確保工作面安裝準備工作有序開展。
追求標準化質(zhì)的飛躍
2月18日,風水管路、壓風自救裝置完成安裝。
2月19日,照明電路、電液控制系統(tǒng)調(diào)試完畢。
2月20日,配合廠家完成采煤機遠程控制調(diào)試。
……
“把設備的完好情況再摸排一遍,看有沒有需要完善的地方?!痹诠ぷ髅孢\煤設備線路調(diào)試完成,所有工作接近尾聲時,綜采隊隊長秦少華依然不敢有絲毫怠慢。
為高效完成3100米的工作面標準化任務,該公司將安全生產(chǎn)標準化建設始終貫穿于生產(chǎn)管理的全過程,全面推進工作面精細化、標準化動態(tài)達標;隊干及班組長實行包機、包片制,輪流現(xiàn)場盯守,對采煤機、刮板運輸機、膠帶輸送機、液壓支架等設備的性能參數(shù)進行逐臺調(diào)試優(yōu)化,詳細記錄設備運行、自動化調(diào)試情況,做到安裝一架合格一架,系統(tǒng)無滴漏,部件無缺失,保護無失效,為工作面一次成功聯(lián)合試運轉(zhuǎn)創(chuàng)造良好條件。
實現(xiàn)工作面高效運轉(zhuǎn)
新工作面利用慣性導航對采煤機進行精準定位,實現(xiàn)采煤機自主導航和控制;刮板運輸機和轉(zhuǎn)載機采用先進的變頻驅(qū)動技術,增加了人員安全感知功能和液壓支架遠程遙控功能,配套了跟機自動化噴霧系統(tǒng)……“原來綜采設備要跟著機器操作,煤灰多不說,還要出大力、流大汗?!碧崞鹈旱V智能化建設帶來的新變化,智能綜采辦公室主任溫磊侃侃而談,“現(xiàn)在依托智能化采煤系統(tǒng),工作人員無需奔赴井下,重點設備也能做到‘令行禁止’。”
如今,依托5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術,該公司建成了集智能傳感、變頻控制、無線遙控、自動截割等技術為一體的智能采煤工作面,實現(xiàn)井下和地面的“無縫漫游”。(張美心 陳新)